康洁,自主研发实现“破茧重生”


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2002年,康洁环保设备厂产值突破3000万元,成功化解债务危机。短短3年,徐仁觉带着康洁环保设备厂实现逆势翻盘,并一路攀升。

企业逐步走上正轨,但徐仁觉明白,一味依靠别人的技术产品,无法长久生存。2004年,徐仁觉开始将全部精力投入到产品研发上,康洁正式从代工生产时代迈进设计制造时代。“好产品需要好设计。”在别的企业还在依靠手工画图的年代,徐仁觉不惜重金,购入10台电脑用于设计,并从高校引入设计研发专业人才。“原先,我们手工画一个零部件就需要两三天时间,电脑制作一整套设备系统仅需两天,大大提高了设计效率。”徐仁觉说。

2010年,康洁与中科院过程所共同实施“863”计划,探究实施焚烧机烧结烟气循环流化床半干法多污染物协同控制技术。

“烧结烟气成分复杂,含有多种污染物,易对活性炭吸附二噁英产生影响。因此,开展活性炭性质对二噁英吸附影响规律研究具有重要意义。”徐仁觉告诉记者,该项研究十分复杂,需要开展多组分气体存在条件下对活性炭吸附氯苯的影响,以及对不同结构、不同尺寸的反应塔内气固两相流动进行数值模拟。

为了攻克这一系列技术壁垒,康洁研发团队不分昼夜反复试验,记录数据。历经2年多,研发团队终于将除尘、脱硫、脱硝技术成功融合进一个装置,实现国内首创。2013年,该设备首次应用到徐州成日钢铁的示范工程中,取得预期效果。

得益于掌握核心技术,康洁开始为客户定制个性化设计方案,全部产品均由自己加工制造,并开拓国际市场。没想到的是,康洁的第一笔自营出口订单就遇上“硬骨头”。

“新加坡大众钢铁电炉型号是西门子竖式预热电炉,当时国内还没有此种型号电炉。”徐仁觉介绍,最大的不同在于进料形式,为了解决这一差异,康洁团队先后4次赶赴新加坡,实际考察大众钢铁生产运营情况,并根据竖式电炉设备配置及工艺情况,设计了相应的除尘技术方案,能够实现全过程高效节能排烟,该方案在一众竞争对手中脱颖而出,成功获得大众钢铁的订单。

“后续建设对我们来说,也是一次挑战。”徐仁觉带领企业60名员工奔赴新加坡。“人员数量庞大、跨国风险不定,为了给客户带去最优质的服务,我们义不容辞。”徐仁觉直言,新加坡对施工安全生产要求极高,每天都有监督管理员,扛着摄像机,全程记录,“为期6个月的工作中,我们一个错误都没犯,整个除尘系统实现了电炉冶炼全过程烟气捕集及处理,取得了良好的环境治理效果,项目还获得了新加坡环境署表彰。”

凭借良好的研发技术和产品质量,康洁不断吸引优质客户,赢得了中国石油、宝武集团、中冶集团等国内知名企业的青睐,并建立长期合作关系。目前,企业拥有发明专利7件、实用新型专利53件、国家重点环境保护实用技术6个、国家重点新产品4个、江苏省高新技术产品5个,获评中国环境保护产业协会骨干企业、省专精特新中小企业,企业环保设备质量和整体水平稳居国内第一方阵。

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